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淬火成就

时间:2010-10-05 14:21:04  来源:中国金属加工在线  作者:
在人们的印象中,100多人的企业肯定是小企业。“我们总数130多人,但别看我们人少,企业却是柳州行业的龙头老大,在广西应该也是数一数二的。”市新新柳机热处理有限公司董事长胡克安充满自信地说,“过不了多少天,广西最大的热处理炉又要在我们这里诞生了!”
热处理,这是一个专业性比较强、对装备制造业具有实质性影响的重要行业,在大工业领域中被公认的能源消耗大户。2005年11月,市新新柳机热处理有限公司前身是原柳州机械厂的一个车间,因长期亏损经营被剥离出来成为改制企业,到如今仅4年多时间便成为本地行业老大。胡克安深有感触地说,这是公司从一开始注重节能减排,不遗余力进行技术改造的结果,既降低了成本,又提高了产品质量,从而为公司揽到更多的活。
在热处理行业,电费成本几乎占到整个生产成本的一半。要在市场竞争中赢得主动,惟有节能降耗,降低生产成本。为此,公司依靠自己的力量,首先从提高装炉量上下功夫,在同样能耗条件下,装炉量提高等于直接降低了能耗。他们先后将6台75千瓦的井式加热炉改造为110千瓦的非标加热炉,把原来的装炉量由每炉300至400公斤提升到2500公斤。同时,对这6台加热炉的控温系统进行改造,由原来的常规控制改为PID可控硅控制,炉子的控温精度较大提高,产品的一次送检合格率明显提高,产品质量得到了保证。
胡克安告诉记者,“新新柳机”过去进行热处理的炉子主要是“周期炉”,即一炉一炉对工件进行处理,炉子在热处理过程中也在不断地重复升温、降温。为了减少温度变化损耗能量,他们又通过技改,将加热炉从“周期炉”变成为“连续炉”,产品在投放进炉子过程自动化控制,炉子不需要降温即完成热处理,节省了“周期炉”进炉、出炉的时间和能耗,达到高产能、低能耗的目的。目前他们使用的棍棒式保护气氛连续式热处理生产式每小时产能达2吨,淬火1吨工件节约能耗30%左右、节水约26%。工人操作简单、安全,大大提高了劳动生产率。
“节能减排每往前一步,公司产品的科技含量同时会向前迈出一大步。”总经理李玉刚、副总经理罗仕伟说,在推进节能减排过程中,他们通过技术攻关,利用陶瓷纤维对一台目前广西最大的台车式电阻炉进行节能改造,一次装炉量可达200吨。采用陶瓷纤维绝热耐火材料取代耐火砖,降低炉体散热损失,预计空炉升温时间减少1/6,保温阶段炉体平均节能达13.8%,年节电可达260万度,约合标准煤1050吨。
从改制时公司仅有30名员工到如今100多人;从当年工业总产值徘徊在两三百万元、设备落后的一个车间,到如今拥有先进热处理设备100多台套的广西最大的专业热处理、电镀厂家,成为中国热处理行业协会理事单位,公司实现了由原来的低端热处理向高端热处理的不断跨越。作为公司领路人的胡克安认为,节能减排技术改造是企业的社会责任,能带来社会效益,更是“新新柳机”市场竞争的利器。

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